7月份攀鋼釩鐵水罐周轉率較2023年提升0.8次/天,鐵水直兌溫度較2023年提升15℃,直接降本240余萬元,關鍵指標均創歷史最優水平。
鐵鋼界面作為連接煉鐵與煉鋼的重要樞紐,是公司生產效率提升的關鍵環節。在鐵鋼界面效率提升攻關中,制造部積極協同煉鐵廠、提釩煉鋼廠、西部物聯等單位,針對界面剛性連接的獨特性,借助信息化手段對“物質流、信息流”進行了全過程的管控優化。
對鐵鋼界面運行情況進行全流程梳理,制定鐵鋼界面生產組織方案,明確鐵水罐配罐、運輸、使用等28個關鍵點位控制要求,強化以保障高爐穩定運行的生產管控和應急措施。管控中心鐵區調度創新采用賽馬機制,充分調動人員積極性,動態調整鐵水罐數量,成功實現鐵水罐高效運轉。
在推動鑄機拉式生產模式基礎上,對鐵水重罐、空罐、備用罐使用進行優化,鐵水重罐個數由 20±3 大幅降低至 12±3 運行,空罐由29個減少至26個,實現了從鐵水罐“湊夠再送”到“一次一送”再到“有鐵就送”的轉變,極大地提高了鐵水直兌溫度。
攀鋼釩將繼續梳理難題、系統推進,建立“日跟蹤、周推進、月總結”機制,更新迭代鐵水運輸模式,扎實推進鐵鋼界面效率提升攻關,推動綜合鐵水直兌溫度突破1320℃大關。
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